球磨机细磨阶段钢段与钢球磨矿效果对比
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Comparison of Grinding Effect Between Steel Section and Steel Ball During Fine Grinding Stage of Ball Mill
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收稿日期: 2019-09-23 修回日期: 2020-06-12 网络出版日期: 2020-11-04
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Received: 2019-09-23 Revised: 2020-06-12 Online: 2020-11-04
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王旭东, 肖庆飞, 张谦, 杨森, 马帅.
WANG Xudong, XIAO Qingfei, ZHANG Qian, YANG Sen, MA Shuai.
云南华联锌铟股份有限公司大坪多金属选矿厂采用两段磨矿,细磨工段为Φ2.4m×3.0m格子型球磨机磨矿和Φ350mm水力旋流器闭路,矿石中有用矿物主要为铅锌矿物,浮选要求-0.074 mm含量占70%以上。目前该选矿厂面临的主要问题是细磨工段磨矿产品-0.074 mm含量较低,且磨矿产品粒度组成不合理,过磨现象突出,磨矿技术效率与磨机-0.074 mm利用系统均较低。为改善磨矿产品粒度均匀性,提高磨矿细度、减少过磨,本文以磨矿介质制度优化为技术改造重点,开展磨矿试验,以期为后续选别作业提供有利条件。
1 试验材料及方法
表1 磨机给矿粒度组成
Table 1
级别/mm | 级别产率/% | 筛上累计产率/% | 筛下累计产率/% |
---|---|---|---|
合计 | 100.00 | ||
+0.900 | 0.41 | 0.41 | 100.00 |
-0.900+0.450 | 1.81 | 2.22 | 99.59 |
-0.450+0.300 | 11.42 | 13.64 | 97.78 |
-0.300+0.200 | 20.51 | 34.15 | 86.36 |
-0.200+0.150 | 14.85 | 49.00 | 65.85 |
-0.150+0.100 | 24.72 | 74.72 | 51.00 |
-0.100+0.074 | 8.04 | 81.76 | 26.28 |
-0.074+0.038 | 9.85 | 91.61 | 18.24 |
-0.038+0.019 | 3.53 | 95.14 | 8.39 |
-0.019+0.010 | 2.46 | 97.60 | 4.86 |
-0.010 | 2.40 | 100.00 | 2.40 |
表2 磨机排矿粒度组成
Table 2
级别/mm | 级别产率/% | 筛上累计产率/% | 筛下累计产率/% |
---|---|---|---|
合计 | 100.00 | ||
+0.900 | 0.17 | 0.17 | 100.00 |
-0.900+0.450 | 0.63 | 0.80 | 99.86 |
-0.450+0.300 | 6.21 | 7.01 | 99.20 |
-0.300+0.200 | 15.88 | 22.89 | 92.99 |
-0.200+0.150 | 6.46 | 29.35 | 77.11 |
-0.150+0.100 | 16.89 | 46.24 | 70.65 |
-0.100+0.074 | 23.97 | 70.21 | 53.76 |
-0.074+0.038 | 10.96 | 81.17 | 29.79 |
-0.038+0.019 | 5.98 | 87.15 | 18.83 |
-0.019+0.010 | 6.61 | 93.96 | 12.85 |
-0.010 | 6.24 | 100.00 | 6.24 |
图1
图1
磨机给矿和磨机排矿负累计粒度特性对数曲线
Fig.1
Logarithmic curves of negative cumulative particle size characteristics of mill feed and mill discharge
表3 实验室磨矿条件
Table 3
磨机尺寸/(mm×mm) | 磨矿方式 | 球磨机转速率/% | 磨矿时间/min | 球荷重量/kg | 给矿量/kg | 磨矿介质制度 |
---|---|---|---|---|---|---|
200×240 | 湿磨 | 74 | 8 | 11 | 1 | 变量 |
表4 实验室磨矿方案
Table 4
方案 | 介质配比 | 平均球径/mm |
---|---|---|
全面钢段方案 | 45×50∶35×40∶30×35∶25×30=30∶20∶20∶30 | - |
替代钢段方案 | 45×50∶35×40∶25×30=30∶40∶30 | - |
钢球方案 | Ф50∶Ф40∶Ф30=30∶40∶30 | 40.00 |
现厂方案 | Ф60∶Ф50∶Ф40∶Ф30=25∶25∶25∶25 | 45.00 |
偏大方案 | Ф60∶Ф50∶Ф40=30∶40∶30 | 50.00 |
偏小方案 | Ф40∶Ф30=50∶50 | 35.00 |
2 试验结果
为了直观、准确、科学地评价不同磨矿方案的磨矿效果,制定了如表5所示的评价指标。
表5 磨矿效果评价指标
Table 5
序号 | 评价指标 |
---|---|
1 | +0.100 mm粗级别产率(γ+0.10mm,%) |
2 | -0.074 mm级别产率(γ-0.074mm,%) |
3 | 中间易选级别产率(γ0.10-0.038mm,%) |
4 | -0.010 mm过粉碎级别产率(γ-0.010mm,%) |
5 | 磨矿技术效率(E技,%) |
6 | 磨机-0.074 mm利用系数(q-200,t/m3·h-1) |
2.1 磨矿产品粒度均匀性对比
图2
图2
各方案γ+0.100 mm(a)、γ-0.010 mm(b)、γ-0.074 mm(c)、γ-0.100+0.038 mm(d)产率对比
Fig.2
Yield comparison of γ+0.100 mm(a), γ-0.010 mm(b), γ-0.074 mm(c), γ-0.100+0.038 mm(d)
由图2可知:(1)替代钢段方案是由钢球方案根据球段换算得出的,对比替代钢段方案与钢球方案,过粗级别+0.100 mm产率与-0.074 mm产率无较大变化,但过粉碎级别-0.010 mm产率减少了3.37个百分点,中间易选级别0.100~0.038 mm产率提高了1.79个百分点,说明钢段在保证磨矿细度的前提下,可以有效减轻过粉碎;(2)全面钢段方案与钢球方案及现场方案相比,过粗级别+0.100 mm产率分别减少了0.73个百分点和5.42个百分点,过粉碎级别-0.010 mm产率分别减少了2.51个百分点和0.77个百分点,-0.074 mm级别产率分别提高了1.75个百分点和5.33个百分点,中间易选级别0.100~0.038 mm产率分别提高了1.96个百分点和5.57个百分点。
综上所述,推荐二段磨机初装钢段方案为全面钢段方案,具体磨矿介质制度:Φ45×50∶Φ35×40∶Φ30×35∶Φ25×30=30∶20∶20∶30。
2.2 磨矿技术效率对比
图3
由图3可知:(1)对比替代钢段方案与钢球方案的磨矿技术效率,前者比后者高2.58个百分点,说明在相同磨矿条件下,钢段在细磨方面磨矿效果优于钢球;(2)对比各方案磨矿技术效率,全面钢段方案的磨矿技术效率最高,为65.11%,较钢球方案、现厂方案分别提高3.54个百分点和8.14个百分点,充分说明在细磨方面全面钢段方案的磨矿技术效率更优。
2.3 磨机-200目利用系数对比
图4
由图4可知:全面钢段方案q-200最高,说明该方案磨机生产能力最优,对比全面钢段方案与钢球方案、现厂方案磨机q-200,全面钢段方案q-200分别提高了3.15%和10.24%,充分说明在细磨方面全面钢锻方案生产能力更优。
3 结论
(1)该选厂细磨工段磨机给矿粒度较细,且磨机磨碎+0.15 mm以上的粗粒级效率E+0.15mm=19.65/49.00×100%=40.10%,效率偏低;细磨工段磨机给矿中-0.074 mm为18.24%,排矿中-0.074 mm为29.79%,经过一次磨矿新生成-0.074 mm含量为11.55%,新生成合格粒级含量偏低;新生成-0.038 mm粒级含量为10.44%,与新生成-0.074 mm含量差距较小,说明矿石易产生过磨。针对以上细磨工段问题,不仅需要强化其磨碎粗粒级的能力,同时需要减轻过磨。
(2)对比实验室各方案磨矿结果及评价指标,最终采用全面钢段方案:Φ45×50∶Φ35×40∶Φ30×35∶Φ25×30=30∶20∶20∶30。
(3)实验室试验结果表明,全面钢段方案在多方面评价指标均最优,与钢球方案、现厂方案相比较,过粗级别+0.100 mm和过粉碎级别-0.010 mm产率减少,-0.074 mm级别和中间易选级别0.100~0.038 mm产率提高,各项指标均取得一定程度的优化,说明全面钢段方案能够更有效地磨碎粗矿物,同时减少矿物过磨,可以有效改善磨矿过程中一直存在的“两端多、中间少”的现象,改善磨矿产品粒度均匀性。
(4)全面钢段方案在磨矿技术效率和磨机q-200上也表现出优势,磨矿技术效率和磨机q-200均得到提高,前者说明磨矿产品质量的提高,后者说明相同时间内磨机单位有效容积生产能力的提高,以上两点均说明在细磨工段,磨机采用全面钢段方案磨矿效率更高,生产能力更高,磨矿效果更佳,磨矿产品质量更优,有利于下一步的浮选作业。
http://www.goldsci.ac.cn/article/2020/1005-2518/1005-2518-2020-28-5-771.shtml
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