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  • CN 62-1112/TF 
  • ISSN 1005-2518 
  • 创刊于1988年
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黄金科学技术, 2021, 29(6): 899-907 doi: 10.11872/j.issn.1005-2518.2021.06.222

采选技术与矿山管理

缓倾斜破碎矿体高效进路充填采矿方法研究与应用

张宏伟,, 张富兴, 孙胜, 郭正成

招金矿业股份有限公司,山东 招远 265400

Research and Application of High-efficiency Drift Backfill Mining Method in Gently Inclined Broken Orebody

ZHANG Hongwei,, ZHANG Fuxing, SUN Sheng, GUO Zhengcheng

Zhaojin Mining Industry Co. ,Ltd. ,Zhaoyuan 265400,Shandong,China

收稿日期: 2020-12-18   修回日期: 2021-05-28  

Received: 2020-12-18   Revised: 2021-05-28  

作者简介 About authors

张宏伟(1988-),男,山东诸城人,硕士研究生,从事采矿技术研究工作zhw170123@163.com , E-mail:zhw170123@163.com

摘要

大尹格庄金矿1#矿体-496 m中段北区矿体为典型的缓倾斜薄至中厚矿体,采用点柱式上向水平分层充填法落矿时,存在安全性差、生产效率低和矿石损失率高等问题。为保证采场作业安全,实现高效生产,提出小规格上向水平进路分层充填采矿法,采场地压得到有效控制,并就其回采工艺、爆破工艺和充填接顶等关键问题进行改进,矿山生产效率得到有效提升。改进采矿方法后盘区综合生产能力为372 t/d,月出矿量为11 000 t,与原采矿方法基本相同,但采矿损失率由15%降低至5.7%,资源回收率或回采率显著提高,工业试验表明:新采矿方法具备安全高效的生产特点,满足技术经济指标要求,其研究成果可用于指导矿山生产,取得了显著的经济效益和社会效益。

关键词: 破碎矿体 ; 上向水平进路分层充填 ; 采矿工艺 ; 爆破工艺 ; 高效开采 ; 充填采矿法

Abstract

The orebody in the north area of the -496 m middle section of the No.1 orebody in Dayingezhuang gold mine is a typical gently inclined thin to medium thick orebody,which has the characteristics of small dip angle,large ground pressure and broken orebody.Aiming at the first seam,the point pillar upward flat-back cut and fill method was used to mining the orebody,and the exposed area of the chamber is large,making it vulnerable to collapse.Even if more point pillars were done,poor mining security was still threatening the production safety,and there are shortcomings such as poor operation conditions,low production efficiency and high rate of ore loss.In order to ensure the safety of stope operation,realize high-efficiency production and reduce the ore loss,the small size upward drift backfill mining method was proposed.This method is proposed in consideration of the mining technical conditions,mining status and development needs of Dayingezhuang gold mine,combined with the mining experience and development trend of similar gold mines in Jiaodong Peninsula.Some key problems such as mining technology,blasting technology and roof filling were optimized and improved,and the expected effect was achieved.The industrial test shows that under the condition of the same drilling time and the drilling length are basically the same,the production capacity of the panel is 372 t/d and the monthly ore output is 11 000 t,and the comprehensive ore production capacity is basically the same as the original mining method.Unit explosive consumption was only 0.26 kg/t,28% lower than the original mining method.The ore loss rate is only 5.7%,62% lower than the original mining method,recovery has been significantly increased.By using cemented fills instead of concrete seperation wall,the construction period is shortened from 5.5 days to 2.5 days,effectively solving the problem of drift stope replacement.The new mining method has the benefits of safe and efficient production and meets the requirements of technical and economic indicators.The research results of the new mining method can be used to guide the mine production and provide technical base for the production target of reaching 5 000 t/d.At the same time,it can be used for reference by other similar mines with remarkable economic and social benefits.

Keywords: broken orebody ; upward horizontal approach layered filling method ; mining technology ; blasting process ; high-efficient mining ; filling mining method

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本文引用格式

张宏伟, 张富兴, 孙胜, 郭正成. 缓倾斜破碎矿体高效进路充填采矿方法研究与应用[J]. 黄金科学技术, 2021, 29(6): 899-907 doi:10.11872/j.issn.1005-2518.2021.06.222

ZHANG Hongwei, ZHANG Fuxing, SUN Sheng, GUO Zhengcheng. Research and Application of High-efficiency Drift Backfill Mining Method in Gently Inclined Broken Orebody[J]. Gold Science and Technology, 2021, 29(6): 899-907 doi:10.11872/j.issn.1005-2518.2021.06.222

近年来,随着社会经济的快速发展,矿产资源需求量与日俱增,我国大部分矿山进入深部开采阶段。然而,深部矿体围岩破碎且开采技术条件复杂,影响着矿山安全生产,因此,我国采矿科技工作者对深部破碎性复杂矿体进行了大量研究。甯瑜琳等(2014)通过对岭南金矿上盘破碎矿体进行研究,建立了不同超前高度的数值计算模型,确定盘区交错式上向水平分层充填采矿法的最优分层回采超前高度;朱和玲(2014)将“采矿环境再造”理念运用到松软破碎型复杂矿体开采实践中,提出了矿体稳定性控制技术和措施;刘冬等(2019)以焦家金矿破碎矿体为研究对象,建立适合模拟破碎矿体的数值计算模型,确定了满足矿(岩)体自稳要求的合理进路跨度。由此可见,如何解决破碎矿体生产效率低和安全性差的问题,已成为当前深部开采过程中亟需解决的关键技术难题(Vongpaisal et al.,2011Saki et al.,2020徐恒等,2016)。

大尹格庄金矿隶属于招金矿业股份有限公司,是国家“七五”期间重点投资兴建的十大黄金矿山之一,矿区位于招远市城南18 km的齐山镇大尹格庄村,现生产能力为3 450 t/d。建矿初期,大尹格庄金矿主要采用传统的上向水平分层尾砂充填法,梯段非连续回采,后期随着机械化程度的提高,采用盘区式上向水平分层尾砂充填采矿法,至2000年,经过不断改进,调整为点柱式上向水平分层充填采矿法并沿用至今(刘明泉等,2009)。随着开采深度的增加,受构造应力的影响,矿岩稳固性变差,断层节理裂隙十分发育(Feng et al.,2004Feng et al.,2011Jin et al.,2015)。为保证安全作业,采场内预留矿柱、点柱尺寸越来越大,部分采场矿石损失率达到15%,矿产资源浪费严重。

为实现大尹格庄金矿安全高效开采的目的,进一步提高矿石回收率,减少矿石损失,以其1#矿体 -496 m中段北区矿体为研究对象,开展了上向水平分层进路充填采矿法试验研究。通过对大尹格庄金矿的回采工艺、爆破工艺和接顶充填等关键问题进行改进,矿山生产能力保持不变,但矿石损失率由15%降为5.7%,与原点柱式采矿方法相比降低了62%,达到经济、安全和高效生产的目的,满足矿山发展需求。

1 开采技术条件

试验采场位于1#矿体-496 m中段以上及-431 m中段以下的68.5~70.5线之间,主要涉及7109采场和7111采场。矿体赋存于主裂面下盘40~60 m的范围内,矿体呈较规则的脉状和似层状,沿走向和倾向呈舒缓波状延伸,局部具有分支复合、尖灭再现现象,矿体形态简单且分布较稳定。矿体走向约20°,倾向SE,倾角为15°~30°,倾角变化幅度小,矿体较连续,矿体空间分布受招平断裂带控制。矿石成因类型主要有黄铁绢英岩型和黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型。矿体赋存状态主要为浸染状和细脉状,其次为细脉浸染状和网脉状。黄铁矿主要呈星点状、斑点状、脉状和网脉状分布(李树鹏等,2016李江等,2015)。

矿体上盘为断层糜棱岩、角砾岩和太古宇胶东群,矿岩松软破碎,极不稳固。下盘依次为黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩、钾化花岗岩和花岗闪长岩。其中,花岗质碎裂岩局部破碎,稳固性差;钾化花岗岩和花岗闪长岩稳定性较好,裂隙不发育。

2 采矿方法

2.1 采矿方法选择

试验采场起初采用点柱式上向水平分层充填法进行采矿作业,采场分层回采过程中,矿岩受构造应力的影响,节理裂隙发育,顶板经常出现大范围坍塌,矿柱出现拉裂溃曲破坏,施工作业时采用木支护、锚喷和锚索等支护措施,但收效甚微,作业安全风险高。采场回采三分层后,垮落范围逐渐增大,部分矿柱出现劈裂,不具备安全生产条件,采场停止作业,亟需改进采矿方法。

根据大尹格庄金矿深部矿体开采技术条件,借鉴胶东地区同类型黄金矿山开采经验,结合矿山发展的需要,可选择的采矿方法主要有无底柱分段崩落法、上向分层充填采矿法和上向分层进路充填采矿法。其中,无底柱分段崩落法具有结构简单、效率高且成本低的特点,在夏甸金矿的采矿实践中得到了验证(吴锋等,2013周宗红,2006),但矿山周边为居民社区,崩落法开采后会造成上部岩层沉陷,对居民生活影响较大,且不适于边角和破碎矿体(曹英莉等,2012);上向分层充填采矿法在新城金矿应用广泛,具备贫化损失率低、回采工艺和充填工艺简单等优点,但其不足是顶板暴露面积大、维护困难(杨宁等,2020唐礼忠等,2016刘涛等,2011);上向分层进路充填采矿法的优点在于顶板暴露面积小、回采安全、矿石回收率高及贫化率低(赖伟等,2020杨莹等,2016),在焦家金矿和曹家洼金矿得到了广泛应用(黄金奎,2015;杨勇等,2010)。其中,曹家洼金矿与大尹格庄金矿毗邻,开采技术条件类似,通过组织技术人员对上向分层进路充填采矿方法进行不断改进优化,各项生产指标不断提高,采场顶板及两帮地压均得到有效控制,达到安全生产条件,解决了上向分层进路充填采矿法生产效率低下的问题,具有较高的推广应用价值。因此,大尹格庄金矿选用上向水平分层进路充填采矿法进行深部矿体开采。

2.2 上向水平分层进路充填采矿法

上向水平分层进路充填采矿法的特点如下:采场以巷道的方式由下往上分层回采,分层内划分成多条进路;一、二期进路间隔布置,以进路为单元进行回采与充填;先回采一期进路,分段回采结束后进行接顶充填,充填体稳定后再回采二期进路(王志远等,2018)。大尹格庄金矿的采矿方法示意图如图1所示。

图1

图1   大尹格庄金矿上向水平分层进路充填采矿法示意图

Fig.1   Schematic diagram of upward horizontal layered drift filling mining method in Dayingezhuang gold mine


(1)盘区布置及构成要素

盘区沿走向长120 m,单个采场长为60 m,宽为矿体水平厚度,采场间留宽度为2.5 m的连续间柱。中段高度60 m,分段高度12 m,不留顶柱。为保证分段巷道稳定性,沿矿体走向施工脉外巷道,采场进路由脉外巷道施工,垂直矿体走向布置。

(2)采准切割工程布置

①分段巷道位于矿体下盘,大致平行矿体走向,根据分段高度和铲运机爬坡能力,分段巷道一般距矿体下盘约50 m,巷道规格为3.2 m×3.0 m。

②进路联络道规格为3.0 m×3.0 m,垂直矿体,方位110°,坡度-9°至一分段采场充填标高,再水平施工至矿体上盘边界。

③天井、溜矿井布置:在矿体下盘施工充填回风井与上分段进行贯通,用于采场通风,并作为采场内第二安全出口;自-496 m中段运输平巷向上施工脉外溜井。

(3)回采工艺

回采进路施工:采准切割工程布置完成后,沿进路联络道继续施工回采进路。进路宽度为3 m,控顶高度为3.8 m,长度为矿体水平厚度。进路回采按照“隔一采一”原则,同一分层内可同时布置多条进路进行回采、充填作业。因围岩稳固性较差,为保证脉外巷道完整性,二期进路开口位置位于一期进路内,距脉外巷8 m处,倾角呈130°施工8 m后,再垂直矿体施工至矿体上盘边界。采场出矿选用铲运机的铲斗容积为2 m3,额定载重量为4 t。

充填方案:分层进路回采结束后,施工人员先用废石将采场各进路掩高1.5~2.0 m,然后在各进路架设充填管路,在下坡段且距离平坡约3 m的位置进行毛石挡墙,再对进路进行胶结充填,正常回采各分层充填不需接顶,要求预留1.1~1.5 m的落矿补偿空间。待充填料稳固后将原进路联络道挑顶压天,作为下一分层的联络道,直至联络道无法进行压天,提前由上分段向下掘进小规格联络道与进路贯通,并对一期进路进行接顶充填,本分段一期进路回采结束。然后由本分段重新拉底进行二期进路回采(具体步骤与一期进路回采一致)。开采现场施工图如图2所示。

图2

图2   开采现场施工图

Fig.2   Construction drawing of mining site


通风方案:新鲜风流由斜坡道进入分段巷,再经出矿联络道进入采场,清洗工作面后,污风经充填回风井排至上中段回风巷。为了改善采场工作面的通风条件,采用双扇抽压混合式通风,必要时选用罗茨鼓风机进行辅助通风。

2.3 主要技术经济指标

实践表明,采用小规格上向水平进路分层充填法后,采场地压得到有效控制,生产期间未发生较大规模垮落现象,符合安全作业条件。根据生产统计,盘区矿石损失率为5.7%,比原采矿方法降低了62%,而盘区生产能力与原采矿方法基本相同,生产能力达到预期效果,实现了破碎矿体的安全高效开采。2种采矿方法主要技术经济指标如表1所示。

表1   2种采矿方法主要技术经济指标对比

Table 1  Comparison of main technical and economic indicators of two mining methods

采矿方法盘区生产能力 /(t·d-1凿岩台效 /(t·台班-1损失率/%贫化率/%采切比 /(m·kt-1采矿直接成本 /(元·t-1
原采矿方法384192156.26.421.53
小规格上向水平进路分层充填法3721865.75.416.827.81

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按盘区内矿石量为502 143 t,出矿品位为2.50 g/t计算,改进采矿方法后可多采黄金116 748 g。若黄金价格按300元/g,单位综合成本按150元/g计算,改进采矿方法后可产生直接经济效益1 751.22万元,矿山经济效益明显提升。

3 关键工艺改进

3.1 凿岩爆破工艺改进

采场掘进采用YT-28型气腿式凿岩机进行凿岩,落矿采用DT1-14履带式单臂掘进台车,钻孔直径为40 mm,钻杆长度为3 000 mm/3 700 mm,钻孔深度为2 800 mm/3 500 mm。选用2#岩石乳化炸药,药卷直径为Φ32 mm,长度为340 mm,质量为300 g。采用普通毫秒导爆管雷管微差起爆,为了加强爆破矿石抛掷效果,选用不同段导爆管雷管,由下及上逐排依次起爆,最下排炮眼先起爆,为后续炮眼起爆提供自由面,周边眼最后同时起爆。

采矿试验初期方案:根据矿体围岩开采条件,遵循“多打眼少装药”的原则,共打眼17个,炮眼深度为3 500 mm,其中,光面眼9个,每个炮眼装药3卷,用导爆索连接后再与导爆管雷管相连,采用间隔不耦合装药,装药长度为3.5 m,总装药量为8.1 kg,需导爆管雷管9发,导爆索32 m;大孔距眼8个,利用导爆管雷管相连,每个炮眼装药8卷,采用间隔不耦合装药,装药长度为2.2 m,总装药量为19.2 kg,另需导爆管雷管9发。采用3 700 mm钻杆作业,单个工作面作业时间约为1.5 h,一工班可施工2个工作面,根据生产统计,爆破开挖进尺率为52%,光面爆破眼痕率为70%,矿石大块率约为15%。炮孔布置示意图如图3(a)所示。

图3

图3   炮孔布置示意图

Fig.3   Schematic of blast holes arrangement


对现场爆破试验结果进行调查发现,初期方案爆破工艺的单位材料消耗大,施工质量差,偏孔现象时有发生,不利于二期进路回采,且导爆管雷管脱落容易造成盲炮现象。经过讨论分析,提出爆破工艺改进方案:采用3 000 mm钻杆作业,共打眼14个,其中,光面眼9个,炮眼深度2 800 mm,各光面眼改用导爆索串联后与导爆管雷管相连,每个炮眼装药2卷,采用间隔不耦合装药,装药长度为2.8 m,总装药量为5.4 kg,需导爆管雷管1发,导爆索33 m;大孔距眼5个,每个炮眼装药7卷,采用间隔不耦合装药,装药长度为1.9 m,总装药量为10.5 kg,另需导爆管雷管6发。单个工作面作业时间约为1 h,一工班可施工3个工作面,根据生产统计,爆破开挖进尺率降低为46%,光面爆破眼痕率和矿石大块率与采矿试验初期方案保持一致。炮孔布置示意图如图3(b)所示。

表2所示,对爆破技术经济参数进行比较分析,在单机凿岩时间和进尺基本相同的情况下,对爆破工艺进行改进后,单位炸药消耗量降低了28%,单位导爆管雷管消耗量降低了39%,单位导爆索消耗量增加了121%。

表2   主要爆破技术经济参数对比

Table 2  Comparison of main blasting technical and economic parameters

爆破方案单机凿岩时间/h单机凿岩进尺/m进尺率/%单位炸药消耗量/(kg·t-1单位导爆管雷管消耗量/(发·t-1单位导爆索消耗量/(m·t-1
点柱式3121500.360.180.24
初始方案3119520.350.230.41
改进方案3117460.260.110.53

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若仅对炸药、导爆管雷管和导爆索的消耗量进行统计,初期采矿方法矿石成本为4.24元/t,改进后采矿方法矿石成本为3.90元/t,成本降低了8.02%,凿岩台效由155 t/台班提升至186 t/台班,生产能力提升20%,且在实际生产过程中,由于矿体松软破碎,炮眼间距增大并未引发矿石大块率增加。

3.2 充填接顶工艺改进

为保证充填体强度,防止充填体塌落,满足作为二期进路回采间柱的要求,一期进路选用灰砂比为1∶8的胶结尾砂充填,二期进路选用分级尾砂充填即可,最后分层选用灰砂比为1∶8的胶结尾砂进行接顶充填。接顶充填时需对进路联络道进行封堵。原方案采用0.8 m厚混凝土隔离墙,425#水泥,石子骨料粒度在4 cm以下,水灰比为0.65,并经充分振捣。该方案存在工程施工周期长(5 d)、费用高(475元/m3)且自然养护时间长(需要8~12 h的自然养护)等缺点,对进路接续产生一定影响。

经多次改进试验,形成了利用胶结充填体代替混凝土隔离墙的方法,如图4所示。主要利用圆木、废旧道轨及土工布等材料进行隔挡,包括构筑充填挡墙,架设充填管、泄水管,预留观察孔等,从开始架设隔挡至形成胶结充填体仅需要2.5 d,施工工期缩短54.55%,同时相比大尹格庄金矿目前的胶结充填成本(52.3元/m3),改进后的方法充填挡墙成本降低88.99%,且圆木和废旧道轨等材料可以反复利用,节省了材料成本。需要注意的是,在利用圆木隔挡形成胶结充填体时,为避免充填水过多,保证挡墙稳定性,需将充填料浆浓度提高至75%,并降低充填流量(以80 m³/h最适宜)。

图4

图4   圆木隔挡施工图(a)和胶结充填体挡墙(b)

Fig.4   Construction drawing round timber block and cemented filling retaining wall


胶结充填体挡墙形成以后,从上分段贯通位置架设充填管路对进路进行接顶充填。充填时,自上盘向下盘逐渐后退分3次完成:第一次充填高度为2.5 m,充填结束后进行滤水,滤水80%后进行第二次充填,充填高度为1 m,待二次充填滤水完毕后,进行接顶充填。接顶充填时在采场下盘架设三通管,根据上盘充填量在接近结束时将三通管打开,待下盘流量正常时将三通管上盘管路断开,以提高充填接顶效果。根据生产统计,接顶充填时通过在下盘架设三通管,充填接顶率由原来的64%提高至78%,充填接顶效果明显。

4 结论

工业试验表明,依托大尹格庄金矿1#矿体 -496 m中段北区矿体进行的上向水平进路分层充填法试验,具有矿石损失率低和生产效率高的优点,该项研究成果可用于指导矿山生产,特别是对于过渡期内需要开采矿量分配、优化开采和扩产扩能的矿山具有很好的指导意义,取得了显著经济效益和社会效益。

(1)针对缓倾斜破碎矿体难回采、安全性差且生产效率低等问题,提出小规格上向水平进路分层充填法,解决了原采矿方法损失率较高的问题,通过改进进路参数和布置方式,有效解决了缓倾斜破碎矿体安全生产的难题。

(2)根据大尹格庄金矿深部矿体开采技术条件,对进路爆破工艺进行改进,优化后盘区生产能力达372 t/d,实现了高效开采的目的。同时,若仅对炸药、导爆管和导爆索的消耗量进行统计,新采矿方法单位矿石成本仅为3.90元/t,比原采矿方法降低了8.02%。

(3)提出采用胶结充填体代替混凝土隔离墙的方法,在降低充填成本的同时,大大缩短了施工工期,有效解决了进路采场接替问题;采用分次充填和架设三通管的充填接顶技术,可以更好地实现进路采场的充填接顶,保障二期进路安全回采。

http://www.goldsci.ac.cn/article/2021/1005-2518/1005-2518-2021-29-6-899.shtml

参考文献

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